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中石化胜利石油工程公司:“醇”净能源驱动绿色钻探

2026-04-27 15:48

来源:中国网

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碳排放系数从3.15降至1.375,每度电成本从1.8元降至1.6元,机房维护人员减少2人……在中国石化胜利石油工程公司黄河钻井华北项目运行组,一组组对比数据,记录着钻井动力的绿色跨越。

这一跨越,是华北项目运行组在“二次创业”征程中闯出来的新路子,也让黄河钻井总公司率先成为中国石化胜利石油工程公司实现甲醇发电钻井现场应用的单位。

应势而动,甲醇破解“无网”之困

胜利石油工程公司黄河钻井一直大力推广网电钻机,因其清洁经济,成为钻井动力转型的首选方向。3月份,该公司在胜利油区的网电占比达91.67%。然而,华北工区地理位置特殊,电网覆盖不足,架设网电线路困难重重。

“即使没有网电,绿色发展也不能停。”华北项目运行组技术负责人秦光辉说。

在无法接入网电的情况下,项目运行组将目光投向了甲醇。这种清洁新能源碳排放系数仅为1.375,远低于柴油的3.15,且完全燃烧后只产生二氧化碳和水,是公认的绿色燃料。

经过前期论证与设备改造,甲醇发电机先后在50702队施工的D12-P133井、50869队施工的D12-P165井投入使用,开启了多路并进的绿色动力格局。

攻坚克难,技术创新打通运行堵点

新技术应用并非一帆风顺。投运初期,甲醇发电机电压波动大,容易烧毁电气设备;单台功率仅300千瓦,需要10至12台并机运行,且依赖人工逐台操作。当井场负荷突变时,发电机经常“憋停”,严重影响钻井生产的连续性。

面对难题,秦光辉带领装备技术人员展开攻关。他们为机组配置了一套自动平衡补偿装置——当负荷突变时,装置自动补偿电网容量,维持电压稳定,同时提高功率因数,增加有功出力。这一“黑科技”的引入,彻底解决了电压波动隐患。

针对并机自动化程度低的问题,项目运行组创新管理模式,建立“司钻—发电机值班员”联动机制:司钻根据负荷大小提前通知精准配机——使用绞车时开启4台,开1台高压泵时开启6台,开2台高压泵时开启8台。既避免能源浪费,又保障生产平稳。

“从最初的不敢用、不会用,到现在离不开放不下,这套系统越用越顺手。”50702队党支部书记、平台经理邢战岭感慨道。目前,井组正常施工,甲醇发电机组运行平稳。该机组环境适应性强,可在海拔4500米以上地区及-40℃至60℃极端气温下稳定运行。

筑牢防线,绿色与效益实现双赢

甲醇易燃易爆,安全是红线。项目运行组制定了严密防范措施:每台发电机配置有毒有害气体报警器,24小时实时监控甲醇浓度;操作人员随身携带便携式检测仪,实现“双保险”;机组周边配备2台大功率轴流风机,强制通风防止甲醇聚集。从硬件到管理,织密安全防护网。

效益账同样实在。成本核算显示:甲醇发电每度1.6元,柴油每度1.8元,每度电节省0.2元。以华北工区4000米井为例,钻井周期39天,单井用电约60万度,仅燃料费用一项就节约12万元。此外,甲醇发电机维护保养费用更低,单井再节省1万元;机房维护人员减少2人,按年人均成本15万元计算,年节约人工费用30万元。

甲醇发电的探索与实践,验证了绿色低碳与降本增效可以兼得。网电不通就另辟蹊径——胜利石油工程公司黄河钻井华北项目运行组用实践,为钻井动力转型提供了可复制、可推广的“黄河方案”。

【责任编辑:徐海波】
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